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混凝土表麵氣泡問題綜合分析(二)

日期:2025-04-18 17:45
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摘要:

粉體(ti) 專(zhuan) 用蝴蝶閥
4.試驗組合及目的
  模擬實際施工將試塊體(ti) 積放大采用大模板支撐,試塊長1.0mm~2.0mm,寬0.6m~0.9m,高1.2m~2.0m,鋪料厚度為(wei) 40cm~50cm.試驗組**用10種配合比排列進行試驗,目的如下:
  1)在保證混凝土拌合物具有較好抗分離性前提下,確定細砂*小摻量,解決(jue) 混凝土振搗過程中分層問題。
  2)在保證混凝土振搗過程不離析前提下,確定混凝土拌合物的*大坍落度。
  3)在保證混凝土能振搗密實前提下,確定混凝土拌合物的*小坍落度。
  4)在保證混凝土拌合物振搗後均質、密實前提下,確定*佳工藝參數及振搗方法。粉體(ti) 專(zhuan) 用蝴蝶閥
  5.試驗結果
  通過對1~10試塊混凝土拌合物和易性、振搗密實及排氣的難易程度,綜合分析拆模後混凝土表麵平整度、氣泡大小及分布規律等因素,結合以前小試塊的試驗結果得出以下規律[2 ] :
  1)混凝土中細砂的比例在35%~60%範圍時,細砂含量越大,混凝土拌合物的抗分離性越差,振搗過程越易分層造成上部氣泡集中;細砂比例在20%~35%範圍時,混凝土拌合物在振搗過程中基本不分層,但細砂含量越小,混凝土拌合物的和易性越差。*終確定細砂含量為(wei) 35%時,混凝土拌合物具有較好的抗分離性。
  2)混凝土拌合物坍落度小於(yu) 2.5cm時,易形成粗骨料離析,同時不易振搗密實;坍落度大於(yu) 4.5cm時,不易排氣,同時在振搗過程易分層。
  3)混凝土振搗時,振搗棒孔距為(wei) 30cm,振搗時間為(wei) 50s~60s,振搗棒來回拔動2次~3次,按常規的方法再振搗一次較優(you) 。
  4) 在其他條件不變前提下,鋪料厚度40cm與(yu) 50cm的混凝土振搗後其密實性、表麵平整度基本一致。
  6.結論
  6.1調整後混凝土配合比[ 2 ]:各種材料比例為(wei) 水泥∶水∶砂∶石= 1∶0. 45∶2. 05∶3. 95 (重量比)
  單方材料用量為(wei) 水(kg)∶水泥( kg) ∶砂子( kg)∶石子( kg)∶外加劑(kg)= 143∶318∶652∶1267∶4. 77
  細砂、中砂比例為(wei) :細砂∶中砂= 35∶65(重量比)
  小石、中石比例為(wei) :小石∶中石= 45∶55(重量比)
  6.2施工工藝:混凝土坍落度:2. 5cm~4.5cm,鋪料厚度:50cm,振搗孔距:30cm,振搗時間:50s~60s,具體(ti) 以混凝土表麵不再明顯逸出氣泡為(wei) 準。
  振搗方法:每孔振搗均上下拔動2次~3次,振搗完後,*後一層再振搗一次,孔位與(yu) 前錯開,孔距不變,以利排氣。
  7.結語
  隻要分析清楚氣泡的成因,找出相適宜的方法,混凝土的表麵氣泡是可以消除的。值得注意的是,氣泡的產(chan) 生往往不是單一原因造成的,解決(jue) 的方法也不是一成不變的,應該具體(ti) 問題具體(ti) 分析。另外,在消除氣泡問題的同時要綜合考慮其他技術指標,不能片麵強調某一方麵,否則將會(hui) 顧此失彼,得不償(chang) 失。
  參考文獻:
  [1 ]張樹祿。粗骨料對混凝土性能影響的概述[J ] . 山西建築,2004(13):1062108 
  [2 ]王峻。減少混凝土表麵氣泡的幾種方法[J ] . 山西建築,2004(4):36237

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