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水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動水泥蝶閥,氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉塵蝶閥,氣動粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
文章詳情
2×JS750混凝土攪拌站的技術改造
日期:2025-04-18 15:47
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摘要:
粉體專用蝴蝶閥
2004年東華建設公司購買的一套2×JS750混凝土攪拌站是由混凝土攪拌機、PL1200三鬥配料機、雙向皮帶機、水泥計量裝置、粉料輸送和儲存、氣控係統、電控係統等幾部分組成。
(1)采用2台JS750雙臥軸強製式攪拌機為配套主機。
(2)采用配套水泥倉及水泥螺旋輸送機向計量鬥供料,水泥計量鬥通過6個水平拉杆和1個垂直拉力傳感器總成固定在支架上,拉力傳感器為全封閉式,一端通過吊杆懸掛在機架上,另一端通過吊杆與計量鬥相連,稱量時傳感器輸出模擬信號,經微機處理實現計量,並顯示在顯示窗口。
(3)氣源由空壓機供給,經三聯體進入各支路。氣路分成配料、攪拌、水泥計量等支路部分。
(4)電氣控製係統包括微機控製和強電控製兩部分。
該攪拌站運行1年多以後,雖然整體狀況較好,但存在幾方麵的問題,造成攪拌站生產能力不足、故障率高,通過觀察、研究和多方探討,針對攪拌站存在的問題,進行了如下技術改造:
(1)水泥倉除塵器由隻有遠控改為遠控和就地控製兩種方式。
以往水泥倉除塵隻在操作室控製,在向水泥倉注入物料後,如果司機不在操作室,就無法開動除塵振動器,時間長了,就會使除塵器水泥越積越多,受潮後水泥凝固,將除塵器堵死。
增加除塵器就地控製按鈕,實現就地和遠控2種控製方式。收料員在注入物料後,可及時開動除塵器進行除塵,避免了因除塵不及時而使除塵器堵死的現象。
(2)粉煤灰由人工上料改為自動上料。
原攪拌站未設置粉煤灰自動上料裝置,由人工添加粉煤灰。人工添加粉煤灰有以下幾個方麵的缺陷:①很難確保每罐混凝土都按配合比要求添加足量的粉煤灰,給混凝土質量控製增加了不穩定性;②由於粉煤灰為散裝,往提升料鬥內添加粉煤灰時會造成粉塵增加,嚴重汙染了環境,添加粉煤灰的人員深受其害;③增加了勞動強度;④造成粉煤灰的大量浪費。
針對上述問題,決定對粉煤灰上料係統進行改造,一是加裝2個水泥倉和2個螺旋輸送機,二是改造氣路係統和電氣控製係統,三是采取把粉煤灰設置為水泥,與水泥1累加計量方式對粉煤灰進行計量。
2個水泥倉和2個螺旋輸送機是購買的定型產品,安裝後著手對氣路係統進行改造,因攪拌站使用地點屬中溫帶幹旱氣候,晝夜溫差大,冬天*低氣溫達到零下 30℃左右,而原機所配帶的氣閥是分散放置,在氣溫降到0℃左右時,由於壓縮空氣含有水份,就會使氣閥結冰凍住,電磁閥不能動作,影響工作效率。結合粉煤灰上料方式的改造,把氣閥集中並采取保溫措施,即把氣閥分機集中到一個箱內,箱內采用燈泡加溫,使電磁閥達不到結冰的條件。
氣閥共分三部分集中放置,即配料機閥箱、主機閥箱和破拱閥箱。 粉體專用蝴蝶閥
(3)將攪拌臂內螺旋式安裝改國對稱安裝。
該攪拌站主機為雙臥軸強製式混凝土攪拌機,攪拌臂是螺旋式組裝的,攪拌時把攪拌料堆向一邊,容易憋機,特別是幹料更容易憋機。因此,生產能力受到了影響,達不到原要求的0.75立方米一罐,*多隻能攪拌0.5立方米一罐。
改造措施是將原攪拌臂底座割掉,改成雙軸攪拌臂對稱安裝,攪拌料由中間翻向罐的兩側,拌和均勻,縮短了攪拌時間,幹料也不容易憋機。
(4)在放料溜槽兩端加裝平板振動器,振落溜槽上堆積的混凝土。
該站是組合式簡易站,由2台JS750混凝土攪拌機作為主機,下料時需要在下料口加裝溜槽,由於溜槽很長,下料時很容易堆積混凝土,頻繁時每班都要清理一次,否則就無法放料。攪拌站重新安裝後在放料溜槽兩端加裝平板振動器,放料門打開的同時,振動器振動使混凝土振落,這樣一個星期僅需清理一次,大大減少了攪拌站維護的勞動強度,提高了勞動效率。
(5)在卸料門兩端加裝注油管。
在以往未裝油管時,混凝土容易進入卸料門軸承,使軸承損壞,卸料門難以開啟。加裝注油管後,開啟自如,運行中沒有出現卸料門卡住現象。
通過對2×JS750混凝土攪拌站粉煤灰上料係統、氣路係統、攪拌係統、電氣控製係統和潤滑係統的更新改造,通過運行,使混凝土質量進一步得到了保證,生產能力大大提高,生產成本、間接費用也降低了,改造後的攪拌站取得了良好的經濟效益和使用效果。 粉體專用蝴蝶閥
2004年東華建設公司購買的一套2×JS750混凝土攪拌站是由混凝土攪拌機、PL1200三鬥配料機、雙向皮帶機、水泥計量裝置、粉料輸送和儲存、氣控係統、電控係統等幾部分組成。
(1)采用2台JS750雙臥軸強製式攪拌機為配套主機。
(2)采用配套水泥倉及水泥螺旋輸送機向計量鬥供料,水泥計量鬥通過6個水平拉杆和1個垂直拉力傳感器總成固定在支架上,拉力傳感器為全封閉式,一端通過吊杆懸掛在機架上,另一端通過吊杆與計量鬥相連,稱量時傳感器輸出模擬信號,經微機處理實現計量,並顯示在顯示窗口。
(3)氣源由空壓機供給,經三聯體進入各支路。氣路分成配料、攪拌、水泥計量等支路部分。
(4)電氣控製係統包括微機控製和強電控製兩部分。
該攪拌站運行1年多以後,雖然整體狀況較好,但存在幾方麵的問題,造成攪拌站生產能力不足、故障率高,通過觀察、研究和多方探討,針對攪拌站存在的問題,進行了如下技術改造:
(1)水泥倉除塵器由隻有遠控改為遠控和就地控製兩種方式。
以往水泥倉除塵隻在操作室控製,在向水泥倉注入物料後,如果司機不在操作室,就無法開動除塵振動器,時間長了,就會使除塵器水泥越積越多,受潮後水泥凝固,將除塵器堵死。
增加除塵器就地控製按鈕,實現就地和遠控2種控製方式。收料員在注入物料後,可及時開動除塵器進行除塵,避免了因除塵不及時而使除塵器堵死的現象。
(2)粉煤灰由人工上料改為自動上料。
原攪拌站未設置粉煤灰自動上料裝置,由人工添加粉煤灰。人工添加粉煤灰有以下幾個方麵的缺陷:①很難確保每罐混凝土都按配合比要求添加足量的粉煤灰,給混凝土質量控製增加了不穩定性;②由於粉煤灰為散裝,往提升料鬥內添加粉煤灰時會造成粉塵增加,嚴重汙染了環境,添加粉煤灰的人員深受其害;③增加了勞動強度;④造成粉煤灰的大量浪費。
針對上述問題,決定對粉煤灰上料係統進行改造,一是加裝2個水泥倉和2個螺旋輸送機,二是改造氣路係統和電氣控製係統,三是采取把粉煤灰設置為水泥,與水泥1累加計量方式對粉煤灰進行計量。
2個水泥倉和2個螺旋輸送機是購買的定型產品,安裝後著手對氣路係統進行改造,因攪拌站使用地點屬中溫帶幹旱氣候,晝夜溫差大,冬天*低氣溫達到零下 30℃左右,而原機所配帶的氣閥是分散放置,在氣溫降到0℃左右時,由於壓縮空氣含有水份,就會使氣閥結冰凍住,電磁閥不能動作,影響工作效率。結合粉煤灰上料方式的改造,把氣閥集中並采取保溫措施,即把氣閥分機集中到一個箱內,箱內采用燈泡加溫,使電磁閥達不到結冰的條件。
氣閥共分三部分集中放置,即配料機閥箱、主機閥箱和破拱閥箱。 粉體專用蝴蝶閥
(3)將攪拌臂內螺旋式安裝改國對稱安裝。
該攪拌站主機為雙臥軸強製式混凝土攪拌機,攪拌臂是螺旋式組裝的,攪拌時把攪拌料堆向一邊,容易憋機,特別是幹料更容易憋機。因此,生產能力受到了影響,達不到原要求的0.75立方米一罐,*多隻能攪拌0.5立方米一罐。
改造措施是將原攪拌臂底座割掉,改成雙軸攪拌臂對稱安裝,攪拌料由中間翻向罐的兩側,拌和均勻,縮短了攪拌時間,幹料也不容易憋機。
(4)在放料溜槽兩端加裝平板振動器,振落溜槽上堆積的混凝土。
該站是組合式簡易站,由2台JS750混凝土攪拌機作為主機,下料時需要在下料口加裝溜槽,由於溜槽很長,下料時很容易堆積混凝土,頻繁時每班都要清理一次,否則就無法放料。攪拌站重新安裝後在放料溜槽兩端加裝平板振動器,放料門打開的同時,振動器振動使混凝土振落,這樣一個星期僅需清理一次,大大減少了攪拌站維護的勞動強度,提高了勞動效率。
(5)在卸料門兩端加裝注油管。
在以往未裝油管時,混凝土容易進入卸料門軸承,使軸承損壞,卸料門難以開啟。加裝注油管後,開啟自如,運行中沒有出現卸料門卡住現象。
通過對2×JS750混凝土攪拌站粉煤灰上料係統、氣路係統、攪拌係統、電氣控製係統和潤滑係統的更新改造,通過運行,使混凝土質量進一步得到了保證,生產能力大大提高,生產成本、間接費用也降低了,改造後的攪拌站取得了良好的經濟效益和使用效果。 粉體專用蝴蝶閥