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混凝土攪拌站控製係統故障處理經驗

日期:2025-04-18 00:11
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摘要:
康為水泥閥
商品混凝土攪拌站*關鍵的電氣設備是微機控製係統,它的狀態好壞關係到商品混凝土的產量和質量。目前國內的商品混凝土攪拌站基本上都采用了微機控製係統,種類基本上有:
    (1) 
早期的稱重儀表+單板機係統;
    (2) 
單板機(帶顯示儀表)+上位機係統;
    (3) 
稱重儀表+PLC+上位機係統;
    (4) 
工控機係統;
    (5) 
小型工業總線型係統;
    (6) 
帶稱重模塊(帶顯示儀表)PLC+上位機係統。
    
由於微機控製係統的組成複雜,故障定位也相對困難,為*大限度地降低生產上的損失,必須實現混凝土微機控製係統故障的快速檢測定位。總的思路是:要熟悉微機控製係統工作原理以及各種機械動作的電氣邏輯關係,按照正確的電氣故障檢測流程,運用有效的檢測手段進行檢測,並結合邏輯分析和判斷,不斷縮小故障範圍,*終找出故障點。
   1  IP610
工控機係統直流電源的故障處理
    1.1  
故障現象
    
某公司有一套韓國現代(HYUNDAI)生產的LE-2000混凝土攪拌站,由於使用時間太長,控製係統的故障率特別高,已不適應生產的需要,故此,由國內某專業公司改造成IP610工控機係統,改造後試運行了幾天,突然在某**半夜發生了係統全部輸出功能失靈故障,而工控機工作正常,隻是驅動部分無輸出信號,懷疑是一種共性的控製電源故障。
    1.2  
故障分析及故障處理
    
分析該現象產生的原因,首先考慮共用的控製電源出問題的可能性較大,檢查AC220V控製電源正常,而檢查DC24VDCl2V電源輸出時,發現分別隻有13V5V,經調整也達不到額定的輸出電壓。將負載拆下後,送電測量輸出電壓也無明顯好轉,故判斷該開關電源損壞,用萬用表分別測量開關電源驅動的2個負載線路電阻皆正常。
    
為解決這個問題,用兩組DCl2V的蓄電池經過簡單的連接後,采用共地的方法輸出DC24VDCl2V電源給控製係統,然而,當係統運行到1號砂秤排料時,相應的繼電器無輸出信號。經過仔細檢查發現該回路在控製台上的DB-37針形接頭線腳之間有焊錫短路,因現在DC24VDCl2V電源采用共地,所以每當1號砂秤排料繼電器輸出信號就產生了對地短路現象。換上獨立的DC24V開關電源和DCl2V開關電源後係統工作正常。2個開關電源到現在已經使用了3年,始終未再出現上述故障。
    2  IP610
工控機係統幹擾故障的處理
    2.1  
故障現象
    
某混凝土攪拌站采用研華工控機IP610作主機,為了降低成本,除CPU卡以外全采用研祥的板卡,其中A/D卡采用研祥的PCL816H,是一16位高精度的模數轉換卡,該卡16路單端輸入和8路雙端差分輸入方式可選,在此選了16路單端輸入方式。考慮成本問題,選用了自製的信號放大器,在一塊電路板上安裝了10套放大電路,由於隻有7台秤,故使用了其中的7路放大電路。該係統偶爾出現2號骨料秤顯示的數據隨著減水劑秤變化而變化的幹擾現象,其它6台秤顯示的數據都正常。
    2.2  
故障分析及處理
    
從係統故障現象分析,可能產生幹擾的原因有:(1)放大器本身各路之間產生幹擾;(2)稱重傳感器及其線路有問題;(3)A/D卡有質量問題。首先排除了**種幹擾的可能性,再用一塊新的研祥PCL816HA/D卡換上後故障依舊存在,因此排除了第三種幹擾的可能性。由於該放大器將10套集成放大電路安裝在一塊電路板上,未采取屏蔽隔離措施,隻用未加屏蔽的導線連接放大器和A/D卡,難免產生相互之間的幹擾。為解決放大信號相互幹擾的問題,先更換了放大電路的集成塊,後將閑置的3路放大電路中的1路分別用到2號骨料秤和減水劑秤上,都無明顯效果,故懷疑幹擾可能是由連接放大器與A/D卡之間的無屏蔽導線引起的。逐將原來的導線和放大器上的DB-25針形接頭、座拆除,直接用有屏蔽的雙芯導線,將各個放大回路輸出接到A/D卡的DB-37針形接頭上,7個回路都采用差分輸入方式接人A/D卡,把7個回路的屏蔽層短接後接地。使用後發現幹擾信號已被徹底屏蔽。改造後的係統接線示意圖如圖1所示,經改造後該係統已使用了3年,再未發生過上述幹擾故障。


1  改造後的係統接線示意圖

    3  
機械原因引起係統稱量不準的故障處理
    3.1  
故障現象
    
某公司有一套日本產日工牌老攪拌樓,產量為60m3/h。該攪拌樓是中鐵公司在80年代中期進口的,已經換過兩次控製係統,現無法自動工作,隻能由操作人員看顯示器上的各秤數據手動操作,誤差很大。管理人員反映該係統總是丟失水泥,上年度生產了4萬多m3混凝土,虧了近1500t水泥,損失40多萬元。技術人員檢查該站的電氣係統無明顯問題,多次用砝碼校水泥秤還非常準確,甚至還將該秤的上下軟連接拆下後校驗,也未發現問題,故障始終未得到及時處理。
    3.2  
故障分析及檢查處理
    
試驗中發現該係統在稱量過程中,若先稱量水泥,再對骨料、砂和水進行稱量,稱量後水泥秤出現少80-100kg的偏差值;若先稱量骨料、砂和水,後稱量水泥,則水泥秤增加了80100kg偏差值。將水泥秤上口的軟連接放鬆些,試驗偏差值有所減少,但裝了幾車混凝土後偏差值又回到80kg左右。該攪拌樓的部分結構示意圖如圖2所示。


2  攪拌樓的部分結構示意圖

    
檢查係統及傳感器皆正常,從以上各種現象上來分析,水泥秤的偏差值與其它各秤加載的質量有關,而且非常有規律,隻有機械故障才能出現這種現象。懷疑2層橫梁在加載時有下沉現象,為此用卷尺測量在其它3台秤分別空載和重載時3層橫梁與2層橫梁之間的距離,發現兩種情況下的距離差達到10mm以上。這是係統出現上述故障的真正原因,當2層橫梁帶著水泥秤下沉10mm時,超過了軟連接的彈性極限,產生軟連接向上拉水泥秤的力,下沉的距離越大產生的拉力越大。後用4根小角鋼將2層橫梁與3層橫梁在水泥秤兩側連接,上述故障就再也未出現。康為水泥閥

    4  
稱重儀表參數設定錯誤的處理
    4.1  
故障現象
    
幾年前,某公司有一套韓國現代公司產LE-2000混凝土攪拌站,產量為120m3/h,采用韓國產的CI-1010稱重儀表,該機控製係統原理框圖如圖3所示。自1996年安裝調試後投產以來,未重新調整過該儀表的參數,水泥秤始終存在丟料現象。該攪拌站水泥上料部分采用了鬥式提升機上料到上位料倉儲存,再用蝶形閥門加料到秤鬥中稱量的辦法。有時蝶形閥門打開後出現阻料現象,若開始加料緩慢,待水泥秤稱量後排完料出現-80-100kg的空秤值;若開始下料比較順暢,水泥秤排完料後空秤值就接近零值。該公司一年使用3t水泥,年底發現丟失了200300t水泥,損失幾萬元。


3  LE-2000攪拌站控製係統原理框圖康為水泥閥


    4.2  
故障分析及檢查處理
    
該公司的管理人員以前曾做過試驗,方法是用數塊2.5kg的紅磚反複加載稱量試驗。**種方法:每過1s加載1-2塊紅磚,一直加到40塊磚即100kg左右仍顯示為零。**種方法:先同時加4塊紅磚,顯示為10kg,再一塊塊加紅磚,這時每加一塊紅磚顯示值增加2.5kg。筆者分析了上述情況後,經過仔細研究儀表資料,試驗調整後發現,廠方調試人員為了方便,將5台秤的空秤*小值全部設定為10kg,隻有減水劑秤的空秤*小值設定為0.5kg。設定為10kg的*小值對骨料秤來說很正常,對用鬥式提升機上料的水泥秤就有影響了,當啟動稱量時,水泥上料倉在料少於10kg的情況下,短時間內加入到秤裏的料量達不到10kg都被算成皮重,因此被算成皮重的水泥就丟失了。後將水泥秤的空秤*小值設定為lkg,該水泥秤的稱重儀表沒再出現過丟料現象。康為水泥閥